工業換熱器清洗公司
高壓水射流清洗技術在我國石油、電力冶金等行業得到了廣泛的應用,現已廣泛應用于清洗容器,如高壓釜、反應器冷卻塔T罐車、管道、氣管和熱交換器,清洗船舶上堆積的海洋生
高壓水射流清洗技術在我國石油、電力冶金等行業得到了廣泛的應用,現已廣泛應用于清洗容器,如高壓釜、反應器冷卻塔T罐車、管道、氣管和熱交換器,清洗船舶上堆積的海洋生物和鐵銹,清洗鋼鐵鑄件上的沙子等。經過長時間的煤氣輸送,煤氣管道系統通常會出現嚴重的結垢現象。通過對水垢樣品的分析,堵塞物的主要成分是焦油污垢(苯、酚和同系物、苯、丁、丁、瀝青)。由于污染物化學成分復雜,很難用化學清洗溶劑確定水的高壓,因此很難清洗。
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清洗原理
用高壓泵打出高壓水,通過一定的管道到達噴嘴,然后將高壓低流速的水轉換成低壓高流速的射流。射流以高沖擊能連續作用于清潔表面,從而使水垢脫落,達到清潔的目的。
2、高壓水射流清洗特點
選用適當的壓力等級,高壓水射流清洗不會損壞被清洗設備的基體。
不污染環境,不腐蝕設備,不會造成任何機械損傷,還可以去除化學清洗難溶或不溶的特殊水垢。
能夠清潔形狀和結構復雜的部件,能夠在空間狹小、環境復雜、惡劣、有害的場合進行清潔。
易于實現機械化、自動化,便于數字化控制。
節約能源,成本低,清潔效率高。
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3、煤氣管道清洗步驟
1)氣體擴散。首先,關閉從萊鋼氣體加壓站到鋼鐵廠的總閥門,打開沿途所有的松動閥門,尤其是終端的閥門。松動時,每個松動口安排人員值班,并圍繞警示帶或警示標志。松動時間約1小時。在松動口10米內防止明火發生。
二是更換氮氣。煤氣管用氮氣替換,壓力為01-0.3.MPa。先用01MPa的氮氣吹掃lh,然后用03MPa氮氣吹掃1h;關閉氮氣閥取樣分析氣體濃度(要求CO氣體50)×10°),如果達不到這個標準,應該繼續用氮氣吹掃,直到合格為止。更換合格后,將氮壓調節到300~500Pa,保持微壓。此時,從煤氣加壓站到煉鋼廠的出口閥門可以用盲板密封,并掛上警示牌。
3)設置沖洗工作平臺。所有指定的沖洗口都應設置管道開口和沖洗平臺。操作平臺需要安全牢固的井,操作方便,尤其是上下彎頭需要設置平臺。夜間施工需安裝安全照明燈(36V)。鋼廠屋頂開兩個洞,用于煤氣管道開口和沖洗,特別注意干空安全防護措施。
4)高壓水沖洗。首先,在沖洗部位拆除外保溫層,拆除長度為孔前后約06m。打開一個孔沖洗時,為了安全起見,可以用電鉆打開8~10毫米的小孔,進行點火試驗。如果沒有火焰,可以用火炬槍打開。開口應辦理相關手續,并指定監護人,現場應配備二氧化碳泡沫滅火設備等相關滅火和消防設施。沖洗口直徑150~200毫米,每60毫米左右開一個沖洗口。在上下彎頭處,設置沖洗孔,方便噴槍操作。具體沖洗開口應根據沖洗情況設置。
5)污水排放。沖洗后的污水可以通過煤氣管道的水封作為污水排放口。污水排放口不小于DN80,無污水排放口管段應增加污水排放口。沖洗后的污水回到現場進行處理
6)檢查、封口和更換。每個管段沖洗后,檢查污水的排放情況。如果排放的污水相對清澈,水中沒有明顯的油花和黑白固體,則通過沖洗。如果達不到上述要求,應繼續沖洗,直至合格。所有煤氣管道通過沖洗后,管道中的所有積水應排出,管道中打開的沖洗口應密封。密封后,進行氣密試驗。氣密試驗合格后,用氮氣再次更換管道中的空氣,更換時間約為1小時。更換后,拆除盲板,檢查管道,關閉氮氣閥門,恢復保溫,拆除腳手架,輸送。
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4、清洗效果
清潔工作全部完成后,整理相關分析測試數據。根據實際效果監測,清洗效果符合或高于HG/T2387-92工業設備清洗質量標準,清洗后單位時間內產量明顯增加。